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广州市某酒店空调系统测试评估及节能分析(2)

时间:2014-03-24 08:59 来源:发表吧 作者:闫军威等 点击:

  对于次级泵,测试其在单泵运行下的效率如表5所示,水泵的输入功率为电机配电功率的75%左右,匹配电机功率偏大。

  在部分负荷工况下,次级冷冻泵偏离高效区运行,水泵效率只有50%左右,补充测试结果及高峰负荷下空调系统运行记录数据显示,而在满负荷工况下,次级泵效率在65%左右,也明显低于额定值,且小于标准中能效限定值,比节能评价值低近20%。

  在空调冷冻水系统中,输送设备的能耗占相当大的分量。一般可采用水输送系数(WTFchw)来判断空调水系统的节能特性[4-5],通过系统测试现有冷冻水系统的WTFchw值,在1#、6#初级泵与次级泵搭配运行时约为17,在其他初级泵与次级联合运行时约为25。

  在GB/T17981-2007《空气调节系统经济运行》标准中规定,典型工况下冷冻水输送系数限定值为35,而该系统的冷冻水输送系数明显偏小。其中1#、6#初级泵与次级泵联合运行时,初级泵与次级泵不匹配,水量不平衡,冷冻水通过平衡管在负荷侧循环,从而影响冷冻水整体的输送效率,导致冷冻水输送系数还不到限定值的一半。

  3.2.3冷却水系统

  针对冷却泵单台运行时,其效率的测试结果如表6所示。1#~4#水泵的输入功率为电机配电功率的75%左右,能确保水泵不过载。而5#、6#水泵的输入功率均占电机配电功率的95%以上,实际上这是关小了这两台水泵进出口阀的测试结果,因而实际上在水阀全开的情况下,这两台泵存在过载而烧泵的危险。关小进出口水阀虽避免了过载的情况,但水泵的系统效率将大大降低。水泵的系统效率是指计算水泵效率时,扬程选用有效扬程,不包括克服调节水阀的阻力压降。通过测试数据分析计算,5#、6#水泵的有效扬程只有实测扬程的68%,水泵的系统效率约为42%,能源浪费严重。

  在冷却水系统中,可用冷却水输送系数(WTFcw)来衡量其节能特性,在GB/T17981-2007《空气调节系统经济运行》标准中规定,典型工况下冷却水输送系数限定值为30,通过系统测试表明:当只运行1#冷却泵时,冷却水输送系数WTFcw为62,该水泵的输送效率虽然高,但实际上由于1#冷却泵流量与冷水机组不匹配,将影响冷却水系统的散热效果,从而降低冷水机组以及冷却塔的运行效率,冷源系统的总能耗将增加,反而得不偿失;当运行2#~4#冷却泵时,冷却水输送系数WTFcw为36左右;当运行5#、6#冷却泵时,冷却水输送系数WTFcw仅为20,这是因为该水泵为了匹配无风扇冷却塔喷水的压力需求,扬程较大,当与其它冷却塔联合使用时,不得不关小进出口阀门避免水泵过载,导致水泵偏离高效区运行,输送效率降低。

  3.2.4冷源系统

  冷源系统能效测试分为三种工况进行,即分别测试小组内开启一台冷水机组(仅有开启2#冷水机组)、开启两台冷水机组(开启2#、2A#冷水机组)及开启多组冷水机组(开启2#、2A#、3#、3A#、5#机组)时的冷源系统能效。具体测试结果如表7所示,表中结果已取平均值。

  在标准JGJ177-2009《公共建筑节能检测标准》中规定,在水冷冷水机组单台额定制冷量大于1163kW时,冷源系统能效系数检测值应大于3.1。从表7中可以看出,当冷源系统在工况一下运行时,冷源系统能效系数COPS为3.06,小于限定值;而当冷源系统处于工况二时,冷源系统能效系数COPS为3.37,满足标准要求;在第三工况时,冷源系统能效系数COPS为2.34,在夏季高温季节,供冷负荷较大,需开启多台机组,由于缺少检测控制系统,无法根据负荷需求有效的确定冷水机组以开启数量,因此冷源系统能效较低。

  3.2.5空调风系统

  对空调机组进行了抽检,测试范围涵盖西楼公共区域、餐厅及东、西楼设备层,各空调机组的送风量的测试结果以及与其相应额定风量的对比见图4。从图中可以看出,实际运行中大多数空调机组的实测风量低于其额定风量,其中AHU-M6、AHU-P10、AHU-T3这3台空调机组的风量低于额定风量的80%,这是由于空调机组运行时间长,过滤器普遍积尘严重,导致阻力增加,风量减小。空调机组只有水阀调节一个控制手段,当负荷较低时,只能通过减少送回风温差来改变供冷量,风系统大风量小温差运行,导致空调风系统能源输送效率偏低。

  同样对新风机组进行抽检,测试各新风机组送风量与其相应额定风量的对比见图5。从图中可以看出:实际运行中未装变频器的FAU-R2、FAU-R8新风机组的实测风量与额定风量接近;而装了变频器的FAU-T25、FAU-T30、FAU-T5新风机组由于温度传感器故障,均为工频运行,实测风量与额定风量相当;其它新风机组均处于30HZ下运行,实测送风量低于额定风量的50%。由此可以看出,虽有部分新风机组装有变频器,但由于温度传感器故障等因素影响,新风机组处于工频或默认最低频率30HZ下运行,新风系统无法根据室外气象条件以及负荷需求,对控制参数进行实时设置,无法实现变风量调节。新风系统无法确保满足室内新风需求,在过渡季节,未能有效的利用新风制冷,存在较大的改进空间。

  4.空调系统节能改造措施分析

  4.1优化运行管理

  原空调系统设计是将冷水机组以小组形式进行控制,因而经常出现冷冻水和冷却水从未开机组侧旁通的现象,另外初级、次级冷冻泵流量存在不匹配,冷冻水常在负荷侧循环,系统易出现大流量小温差现象,由此造成能源浪费,影响整个系统的运行效率。

  根据以上几点,可以针对性的对空调系统运行管理进行优化。一方面,关闭未使用的冷水机组手动阀门,使得冷水全部从开启的冷水机组中流过,提高冷水利用率;另一方面,依据负荷调节冷冻水泵开启台数和冷冻水总管阀门开度,使之与冷水机组相互匹配,并保证初级、次级冷冻泵匹配,减少不必要的能源消耗。

  4.2空调冷水机组替换


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