前言:CumminsKTA50发动机,较多地配备于154吨即170短吨的电动轮汽车上,已成为该吨级的矿用电动轮汽车的主要动力源。在国内外,被很多黑色冶金、有色矿山、煤炭矿山所采用。在国内,随着进口设备件国产化进程加快,有部分质量较差的冷却风扇被装机使用,呈现发动机主要附件???—冷却风扇良莠不齐的状态,带来了严重的后果,且经济损失的巨大,本文仅就此作初步的分析。
关键词:KTA50发动机 冷却风扇 故障分析 技术措施
一. 故障案例
1.某矿山154吨甲号卡车,4月20日发生故障,风扇叶片根部加强筋8颗铆钉断裂,风扇固定螺栓外缘中心骨架断裂约150mm,80%为旧裂纹,导致骨架根部构件与根部加强筋整体甩出,打坏散热器,设备因此故障而停机。
2. 同一矿山的154吨乙号卡车,5月1日更换发动机后,更换了新风扇轮固定螺栓,5月3日下午发生故障,风扇叶片甩掉一叶,幸好没有打坏水箱。经查记录,乙号卡车于3月1日在采场干线坡路顶端转弯处,风扇损坏,由于地处交通主干道,加班抢修,更换新风扇装机,当晚生产,那么,可以说该风扇只运行2个月即损坏发生故障。
经对损坏风扇检查,一叶风扇整体从根部断裂甩出,风扇固定螺栓处有裂纹(与甲号车风扇大致相同)。目测可见没有完全断裂的裂纹存在,断裂部位呈“L”型断裂形状。
二、故障分析
我们都知道,cumminsKTA50发动机,额定功率为1600马力。在全负荷工况下,为满足发动机的正常运转,从设计上讲,必须有足够尺寸的风扇运转,对发动机的冷却介质(防冻液)进行强制风冷。以便达到水温在85℃~94℃之间的理想发动机工作温度,保证发动机正常工作。据Cummins有关资料介绍,KTA50发动机全负荷工况下将消耗功率50马力左右,风扇运转的平稳性、动平衡性要求相当严格,如风扇本身存在动平衡的问题、强度不够的问题,高速高负荷运转工况下,风扇高频的振颤及离心力相当之大,足以造成相关机件故障的产生。具体的说:如风扇轮轴承的早期损坏,风扇轴端部锁帽脱出,风扇轮固定螺栓的松动与断裂,风扇叶片在应力集中区的断裂,甩出打坏散热器等一系列问题,造成严重的经济损失及较大的检修工作量。
三、具体分析
仅就某矿154卡车甲、乙两车故障分析看,风扇在高速高负荷运转工况下,由于高频巨大的振动力、惯性力作用,风扇叶本身会产生振动微量变形,由于风扇叶子本身为铝合金材质,可以承受微量变形,这是由铝质材质本身的特性所决定的。而故障部位出现在根部固定螺栓外缘处,首先是出现裂纹,随着使用时间的延长,达到相当程度后断裂甩出,就其原因,初步分析有以下两点。
1、断裂处在固定螺栓外缘处,位于风扇骨架的中心部位,在无外力的作用下,本不应损坏。实际情况是,在高速运转工况下,叶片振动大,叶片本身铝质材质,不易断裂,而产生断裂处铁质骨架根部,一是适应变形能力差,二是有风扇螺栓固定不允许变形导致应力集中,在固定螺栓外缘呈不规则断裂,由此可见风扇叶子整体的强度是不够的,不能承受高负荷,高速运转工况下的载荷,因而产生故障。
2、分析认为,某些国产风扇叶强度不够,造成故障的原因是第二位的。最根本的原因是,风扇叶本身的动平衡性不好,是否经过动平衡台架试验,值得探讨。如风扇叶子本身动平衡性不好,或则没有经过台架试验。高速高负荷工况下,其本身存在的失衡惯性呈百倍的加大,必然导致在应力集中,在承载力较弱的部位断裂。为此,风扇叶本身的质量和动平衡性至关重要,否则将带来一系列的故障与损失。
简言之,风扇的动平衡性不好,可直接影响破坏风扇本身的强度,造成叶片本身的损坏。
四、技术措施
由于实际工况中,风扇叶、风扇轮属高速运转机件,负载受力大。为此,选用质量上乘的风扇叶至关重要,核心问题一是动平衡性;二是承载强度。具体可采取如下措施。
1、 选用质量上乘的风扇,最好采用进口原机厂家风扇。例如: Cummins公司产品,他们的产品均经过严格的动平衡检测。外观目测检查,进口风扇质量较轻,均打有“made in USA”字样。且单体为一个包装箱。采用国产风扇,必须具有动平衡测试合格证,有资质、质量上乘的厂家产品。
2、 采用进口风扇轴、进口螺栓及轴承。实践证实,国产轴,如要保证其装配尺寸,其承载能力是不够的,极易产生断裂,造成损失极为严重。而Cummins的风扇轴,它的选材、加工及质量是与发动机主体寿命匹配的,不会出现早期断裂问题。进口螺栓可以保证在标准的拧紧力矩下承受更大的工作载荷。
3、严格执行Cummins风扇轴承装配技术标准,配合间隙,轴向窜动量、径向摆差量,必须符合技术规范并按规定力矩,锁紧端部固定螺母。采用质量上乘的润滑油进行装配,可借鉴使用Cummins公司推荐的“壳牌”5号航空高温润滑脂为好。按标准调整风扇皮带张力,过紧,风扇轴承负载大,易产生早期损坏、过松,皮带打滑,降低皮带寿命,并影响散热功效。
4、加强设备点检,及时消除例如:散热器下座螺栓松动、窜位、散热器大小拉杆松动、散热器内护板固定螺栓松动、上下左右窜位以及风扇内护圈固定情况,尽力避免风扇运转过程中,由于上述部位存在问题,产生刮磨现象,减少机械损坏。
5、改变风扇结构:风扇安装毂采用双向压合结构,叶片采用独立
叶片轴系安装结构,即配合方式为孔轴配合,能够有效减小叶片高速旋转时应力集中问题,防止叶片根部断裂。叶片独立生产能够保证叶片模型精度,提高风扇整体动平衡性。
6、改变叶片材质,叶片采用玻璃纤维增强聚酰胺材料,该材料具有质量轻、刚性高、耐温耐候等特点。风扇毂采用硅铝合金压铸件,这样的组合结构能使风扇质量分布集中,减小叶片离心力,增强风扇使用性能。
以上所述,看似仅为冷却风扇问题,实为不可小视,因为此故障产生,将产生一系列严重问题,影响发动机的正常工作,造成检修工作量大,造成昂贵的机件损坏、损耗,停机时间较长,严重影响生产,为此,冷却风扇好坏也是发动机正常运转的关键问题之一,必须引起高度重视。
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